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液壓系統(tǒng)油液溫度高的分析與解決

發(fā)布時間:2018/8/12 18:49:33

1前言:

在現(xiàn)實的工業(yè)生產(chǎn)中,液壓設(shè)備所占的比重越來越多,它與機械的主機部分及電氣設(shè)備緊密相關(guān)。通常液壓設(shè)備部分的價值占整體機器的5%——30%。從機器發(fā)生故障的情況來看,液壓傳動往往用于轉(zhuǎn)動和直線運動上,是機器的主要部分,即使小故障也會直接影響其性能。因此液壓設(shè)備的維護***關(guān)重要。

液壓系統(tǒng)的能量傳遞介質(zhì)通常是液壓油,因此油液的性能直接影響液壓系統(tǒng)的性能。而控制好油液的工作溫度又是液壓系統(tǒng)正常工作的前提條件。在鋼鐵企業(yè)生產(chǎn)中,通常液壓系統(tǒng)的油液溫度應(yīng)控制在30℃-60℃較為合適,而***的工作溫度是40±2℃。我們力求把溫度控制在這一范圍內(nèi),以達到液壓系統(tǒng)的***工作效果。如果油液溫度過高,會給液壓系統(tǒng)帶來許多不良的影響。油溫升高后的主要影響有以下幾點:

(1)油溫升高使油的黏度降低,因而元件及系統(tǒng)內(nèi)油的泄漏量將增多,這樣會使液壓泵的容積效率降低。

(2)油溫升高使油的黏度降低,這樣使油液經(jīng)過節(jié)流小孔或縫隙式閥門的流量增大,這就使原來調(diào)節(jié)好的工作速度發(fā)生變化,影響工作的穩(wěn)定性,降低工作精度。

(3)油溫升高黏度降低后相對運動表面間的潤滑油膜將變薄,這樣會增加機械磨損,在油液不太干凈時容易發(fā)生故障。

(4)油溫升高將使機械元件產(chǎn)生熱變形,液壓閥類元件受熱后膨脹,可能使配合間隙減小,因而影響閥芯的***,增加磨損,甚***被卡住。

(5)油溫升高將使油液的氧化加快,導(dǎo)致油液變質(zhì),降低油的使用壽命。油中析出的瀝青等沉淀物還會堵塞元件的小孔和縫隙,影響系統(tǒng)的正常工作。

(6)油溫過高會使密封裝置迅速老化變質(zhì),喪***封性能。

2案例的分析與解決:

2.1粗、中軋軋機區(qū)液壓站油溫高

2.1.1現(xiàn)象:

液壓站內(nèi)油箱(5m3)溫度65℃;油管路出口油溫67℃。

2.1.2診察:

當(dāng)時為夏季,室外溫度28℃,液壓站內(nèi)通風(fēng)情況良好;液壓泵工作正常,系統(tǒng)壓力正常,系統(tǒng)管路各處無泄漏點;經(jīng)檢驗系統(tǒng)內(nèi)油液黏度正常,無進水及變質(zhì)現(xiàn)象;液壓站循環(huán)冷卻系統(tǒng)工作正常;油箱液位計和實際測量均顯示,油箱液位過低(液位計的1/5處),接近低位***停車點。

2.1.3分析:

由于油箱內(nèi)油液液位過低,油量過少,致使系統(tǒng)的循環(huán)冷卻泵吸油不暢,無法達到正常的冷卻效果;同時油箱內(nèi)油液少,散熱面積小,自然散熱情況不好,不能迅速冷卻溫度較高的回油,形成了溫度上的累積。由于以上原因造成了油箱油溫過高,從而引起整個系統(tǒng)的油溫過高。

2.1.4解決辦法:

向油箱加油***液位計的1/2處。

2.1.5結(jié)果:

油箱加完油后,30分鐘以后測量。油箱油液溫度40℃、油管路出口油溫41℃。

2.2加熱爐爐區(qū)液壓站油溫過高

2.2.1現(xiàn)象:

液壓站內(nèi)油箱(5m3)溫度70℃;油管路出口油溫73℃。

2.2.2診察:

當(dāng)時為春季,室外溫度15℃,液壓站內(nèi)通風(fēng)情況良好;液壓泵工作正常,系統(tǒng)壓力正常,系統(tǒng)管路各處無泄漏點;系統(tǒng)油液黏度正常,無進水及變質(zhì)現(xiàn)象;油箱液位正常;系統(tǒng)循環(huán)冷卻泵工作正常;板式冷卻器工作異常(冷卻器外部散熱片過熱;連接冷卻器的進水管處壓力表顯示壓力為0.1Mpa,冷卻器回水管處壓力表顯示壓力也為為0.1Mpa。)進一步排查發(fā)現(xiàn):連接冷卻器的進水管上有一個Y型水過濾器,過濾器前端壓力表顯示水壓為0.6Mpa,過濾器后端壓力表顯示水壓為0.1Mpa。

2.2.3分析:

原因一:由于板式冷卻器的進回水壓力差為0,說明板式冷卻器內(nèi)水不流動,所以造成冷卻器不制冷,冷卻器的散熱片過熱。

原因二:板式冷卻器前端進水管上的Y型水過濾器前后壓差過大,說明內(nèi)部濾芯已堵塞,造成進水壓力過低,這是主要原因。

2.2.4解決辦法:

***清洗Y型水過濾器的濾芯并回裝好(發(fā)現(xiàn)濾芯堵塞嚴重),另外在其管路前端加裝另外一臺Y型水過濾器,同時配裝過濾精度較低的粗濾芯。(起到雙重過濾,防止堵塞)

2.2.5結(jié)果:

系統(tǒng)改造完畢后,油箱油液溫度36℃、油管路出口油溫37℃。

2.3集卷區(qū)液壓站油溫過高

2.3.1現(xiàn)象:

液壓站內(nèi)油箱油液(3m3)溫度60℃,油管路出口油溫61℃。

2.3.2診察:

當(dāng)時為夏季,室外溫度25℃,液壓站內(nèi)通風(fēng)情況良好;液壓泵工作正常,系統(tǒng)壓力正常,系統(tǒng)管路各處無泄漏點;系統(tǒng)內(nèi)油液黏度正常,無進水及變質(zhì)現(xiàn)象;油箱液位正常;循環(huán)冷卻泵工作正常;板式冷卻器工作正常;經(jīng)過反復(fù)排查發(fā)現(xiàn):循環(huán)冷卻系統(tǒng)的過濾器壓差***裝置損壞。

2.3.3分析:

由于過濾器的壓差***裝置損壞,造成了循環(huán)過濾器的濾芯堵塞而未及時發(fā)現(xiàn),使循環(huán)冷卻系統(tǒng)不能正常的工作,達不到冷卻條件,造成油箱及系統(tǒng)油溫過高。

2.3.4解決辦法:

更換濾芯并安裝好;更換新的壓差***裝置并調(diào)試好。

2.3.5結(jié)果:

故障處理完畢后,油箱內(nèi)油液溫度41℃,油管路出口油溫41℃。

2.4加熱爐爐區(qū)液壓站油溫過高

2.4.1現(xiàn)象:

液壓站內(nèi)油箱(5m3)溫度70℃,出口油溫58℃。

2.4.2診察:

當(dāng)時為夏季,室外溫度25℃,液壓站內(nèi)通風(fēng)情況良好;液壓泵工作正常,系統(tǒng)壓力正常,系統(tǒng)管路各處無泄漏點;系統(tǒng)油液黏度正常,無進水及變質(zhì)現(xiàn)象;油箱液位正常;循環(huán)冷卻泵工作正常;板式冷卻器工作正常;經(jīng)過仔細排查發(fā)現(xiàn):油箱內(nèi)油液溫度不均勻,從上向下成降低趨勢(溫差明顯,上下相差近15℃)。

2.4.3分析:

由于油箱內(nèi)油液溫度的分層,我首先檢查了油箱的回油管路,發(fā)現(xiàn)新更換的液壓泵加裝的泄油管路存在問題。泄油管過細,油流壓力高形成了高溫溢流;泄油管從上向下進入油箱,出油口位置在油箱液面以上,造成大量的高溫回油集中在油箱上層,油箱下部的油因為有循環(huán)冷卻器的冷卻而溫度較低,所以形成了油箱溫度的上高下低;又由于油液溫度的上高下低,使油液無法在油箱內(nèi)形成對流讓溫度均勻,只能靠熱傳導(dǎo)均勻溫度;循環(huán)冷卻器的吸油口在油箱底部,回油口在油箱的中上部,所以只是冷卻了部分較低溫度的(中下部)油液,而真正高溫的油液在上部未冷卻到,冷卻器的效率因條件不足未發(fā)揮出來。

2.4.4解決辦法:

改造液壓泵的泄油管路,管路加粗,使油流暢通;使進入油箱內(nèi)的泵的泄油管的端口深入到油箱底部。

2.4.5結(jié)果:

改造完畢后,油箱內(nèi)油液溫度42℃,出口油溫43℃。溫度***了。


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