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數(shù)控車床液壓缸漏油怎么辦?看我們長盤修復(fù)!

發(fā)布時間:2019/4/21 11:40:49



  目前, 數(shù)控機(jī)床的普及已得到企業(yè)的廣泛使用。將來還會不斷增加,而在正常生產(chǎn)中,由于使用不當(dāng)導(dǎo)致設(shè)備部件人為損壞也時有發(fā)生,這就要求設(shè)備維護(hù)及維修人員在糾正誤操作設(shè)備的同時, 還能夠盡快地修復(fù)設(shè)備,使之投入生產(chǎn)。這不僅要求維修時間短,費用低,操作簡單,且質(zhì)量可靠,只有這樣才能提高企業(yè)生產(chǎn)效益,滿足企業(yè)生產(chǎn)需要?,F(xiàn)以我公司某機(jī)床為例講述。


1. 故障現(xiàn)象

  我公司某型號數(shù)控車床,使用5年時間,一次在檢查中發(fā)現(xiàn),在切削液裝置周邊的地上都有少許潤滑油。經(jīng)進(jìn)一步檢驗,液壓油箱油位降低,液壓油從主軸前段和后端流出,液壓油進(jìn)入切削液后使切削液很快變質(zhì)發(fā)臭,液壓系統(tǒng)壓力也受到影響,液壓油流到地上不僅造成液壓油的浪費,也影響了車間的5S,同時液壓系統(tǒng)的壓力得不到保證,故而產(chǎn)品加工質(zhì)量也得不到保證。


2. 原因分析

  對液壓缸進(jìn)行了拆裝,發(fā)現(xiàn)在長盤液壓缸拉桿與液壓缸聯(lián)接處有很多細(xì)小切屑,長盤夾緊與松開時,活塞桿往復(fù)運動。細(xì)小切屑進(jìn)入液壓缸密封面,導(dǎo)致橡膠密封面拉傷(見圖1)。



圖 1


  密封圈面破損后導(dǎo)致液壓油流出。設(shè)備在生產(chǎn)過程中切屑是不應(yīng)該進(jìn)入活塞桿密封圈位置的。經(jīng)分析是在更換長盤時,清潔長盤與主軸安裝面時,用壓縮空氣清潔安裝面,導(dǎo)致切屑隨氣流進(jìn)入活塞桿處。


3. 維修方案

 ?。?)更換橡膠密封圈,活塞桿拉傷處會繼續(xù)漏油,采用活塞桿拉傷處鍍鉻處理。但電鍍時間長, 處理不好, 電鍍層容易脫層。


 ?。?)更換液壓缸。但購買周期長,而且價格高,不經(jīng)濟(jì)。


  (3)修復(fù)活塞桿,去掉活塞桿拉傷痕跡,活塞桿尺寸減小,受密封橡膠圈規(guī)格***,沒有合適橡膠密封圈,必須制定橡膠密封圈模具。但制造橡膠密封圈模具代價高。


 ?。?)利用橡膠密封圈模具的物理性質(zhì)補(bǔ)償修復(fù)活塞桿尺寸的變化。


  綜合以上4種方法***確定采用方法4進(jìn)行操作。


4. 實施步驟與效果

  在高精度***外圓磨床進(jìn)行修復(fù),去除拉傷即可,修磨量盡可能小。


  修磨精度要求: 圓度≤ 0 . 0 2 m m , 表面粗糙度值Ra=0.8mm。磨好后測量尺寸的變化。


  本次活塞桿磨去直徑0.2mm,達(dá)到以上要求,取厚度0.1mm的鋁箔,寬度比橡膠密封圈安裝槽寬度窄0.1mm,長度為槽底周長,交接處呈30°斜面,如圖2所示。前后頭對接接成環(huán)形,要求縫隙間隙小于0.1mm,如圖3所示。去毛刺,將鋁箔均勻涂一層耐油膠水,放入橡膠密封圈安裝槽底部后,利用橡膠圈彈性對墊片施壓,使鋁制墊片緊貼槽底部,待24h后膠水達(dá)到預(yù)定強(qiáng)度,即可進(jìn)行裝配。試用***今已有半年,目前試用效果很好。



圖 2


圖 3


  維修特點: 操作簡單、迅速,費用低,質(zhì)量可靠。


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